超低温脱硝开始喷氨后的操作调整
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- 发布时间:2022-11-29 12:55
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【概要描述】超低温脱硝开始喷氨后的操作调整 超低温脱硝注氨前,确保稀释空气以稀释空气流量1 370 m3/h平稳注入超低温脱硝反应器,缓慢打开NH3流量调节阀。随着NH3流速的不断增加,超低温反应器出口NOX浓度呈现缓慢下降趋势。
超低温脱硝开始喷氨后的操作调整
【概要描述】超低温脱硝开始喷氨后的操作调整
超低温脱硝注氨前,确保稀释空气以稀释空气流量1 370 m3/h平稳注入超低温脱硝反应器,缓慢打开NH3流量调节阀。随着NH3流速的不断增加,超低温反应器出口NOX浓度呈现缓慢下降趋势。
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超低温脱硝开始喷氨后的操作调整
超低温脱硝注氨前,确保稀释空气以稀释空气流量1 370 m3/h平稳注入超低温脱硝反应器,缓慢打开NH3流量调节阀。随着NH3流速的不断增加,超低温反应器出口NOX浓度呈现缓慢下降趋势。脱硝出口NOX浓度变化趋势相对滞后,需缓慢增加注氨量。当超低温反应器出口NOX浓度降至200mg /m3以下时,应停止注氨量。
在超低温反硝化和喷氨过程中,超低温反硝化反应器入口NOx浓度为1 304 mg/m3, 超低温反硝化反应器入口温度为316℃,超低温反硝化反应器出口氨逸量控制在不大于3 mL/m3, 超低温反硝化反应器出口氧含量控制在2.5%左右。当喷氨量达到54.8 m3时,超低温反硝化反应器出口NOX浓度降至144.6 mg/m3,反硝化反应器出口氨逸出量为1.75 mg/m3,反硝化效率为88.9%。超低温烟气脱硝从2015年8月开始运行,设备运行平稳。当NOx浓度达到设计规范使用200mg /m3时,NOx去除率将达到85%以上,超低温脱硝效率更高。
催化床压降的变化是可控硅烟气脱硝的一个重要指标。随着装置的运行,烟气中所含的FCC催化剂粉尘会粘附在催化剂床上,导致催化剂床压降变大。在生产过程中,可通过蒸汽吹减吸附在催化剂床上的粉尘,避免因催化剂床堵塞而导致压降增加。自2015年8月开工以来,催化剂床层压降一直在0.5 ~ 0.6 kPa之间变化。2016年底,催化剂床层压降略有增加,但变化不明显,未出现催化剂床层堵塞现象。该装置已运行34个月,运行结束时,催化剂床层压降与初始启动时变化不大,满足设计要求的三层催化剂总压降150kpa。
2015年10月27日至11月2日,维修主风机,更换备用主风机生产。由于备用主风机为离心风机,备用主风出口压力较低,因此蓄热器压力应降低到0.15mpa,主机生产时应控制在0.25mpa的蓄热压力。在主备机切换过程中,随着工作压力的逐渐降低,可控硅进口NOX产生量增加,再生压力的降低导致烟气在再生催化剂床内停留时间缩短,CO和NOX浓度降低,从而减少了CO转化为NOX,增加了烟气中NOX的排放。超低温脱硝反应器入口NOX浓度从主机生产时的平均1 200 mg/m3增加到1 533 mg/m3以上(超低温反应器入口NOX浓度范围为0 ~ 1 533 mg/m3),蓄热器压力降低,烟气中NOX浓度增加,超低温脱硝喷氨量增加。脱硝负荷变大。
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